鬥式提升機常(cháng)見故障無非_是鬥式提升(shēng)機拋不進料,總有一半回流回去不知該怎麽修理?鬥(dòu)式提升機回流因素分析 鬥式(shì)提升機回流因素分(fèn)析鬥式提升機在運行中,如果在下行機筒或上行(háng)機(jī)筒中(zhōng)有物料自機頭部位向下撣落(luò),這種現象_是回流。出現回流的提升機,以(yǐ)離心式卸料型式居多,輸送的物料多為顆料狀,也有小片狀(zhuàng)或碎粒粉混(hún)合(hé)物(wù)。回料(liào)太多,將使鬥式提升機的輸送量下降,糧粒的破碎率增高。對於大運量的提升機,還會破壞驅動機構的部件,譬如燒毀電動機、拉斷三角帶或者使液(yè)力偶合器噴油,這(zhè)其中出現_一種情況,都會使生產中斷,造(zào)成經濟損失。為使鬥式提升機能達到其工藝性能要求(qiú)並安全可靠運行,在_行業標(biāo)準中(zhōng),對糧(liáng)食鬥式提(tí)升機的回流量,明確規(guī)定不能_1% 。引起回流的因素有很多,主要應從(cóng)鬥式提升機的卸料情況來分析。在離心式卸(xiè)料的過程中,料鬥繞頭輪運轉的切線速度(dù)及物料在鬥內向外緣口滑(huá)移的速度,決定著(zhe)物料拋離出料鬥(dòu)的瞬時速度與運動方向。另外,料鬥的裝(zhuāng)滿程度,決定著料鬥開始卸料的時間,而卸料結束時間的早晚,則取決於料鬥(dòu)的幾何形狀。這說(shuō)明,物料在(zài)機頭處離開料鬥後的飛行軌跡,其(qí)影響因素有:料鬥線速,料鬥形狀及物料特性。如果機頭蓋子做成可以包(bāo)絡所有的飛行軌跡線,則拋離料鬥的物料_可以不受外殼的(de)阻擋,順利落入出(chū)料口,這是不接觸式卸料。美國某公司的(de)提升機,_是這(zhè)樣。在大多(duō)數(shù)情況下,考慮到製造(zào)成本,把機頭(tóu)設計得比較小(xiǎo),拋出的物料(liào)擦過(guò)機頭蓋內壁滑向出料口,這是導向卸料。隨著糧(liáng)食流通工程建設(shè)的發展,糧食鬥式提升機的品種和運量也在不斷增加,同時,回流的現象也(yě)時有(yǒu)發生。當回流明顯超量,__針對主要因(yīn)素,采取(qǔ)有效措施,加以解決。在某一港口的改造工程(chéng)中,采購2台慢速(sù)離(lí)心卸料型鬥式提升機。試運行時,輸送量未(wèi)及要求的75% ,兩台機(jī)的液力偶合器_先後噴油,站在距(jù)機筒5,米外,_能(néng)聽到“嘩嘩”的糧食在壓溜(liū)管中流動的(de)響聲,打開機(jī)筒觀察窗(chuāng),看到下行道內糧粒如大雨(yǔ)般向下撣落。為了解決回流,廠家曾把機頭蓋(gài)頂部加高,結果毫(háo)無改觀。經調(diào)查,除了機頭蓋開吸風口及敞開式卸爆(bào)天窗這個明(míng)顯回料因素外,還發現(xiàn)製造廠將頭輪轉速由原設計的6r/min加快到52r/min,而且頭輪直徑也做大了20mm。無疑,速度_是回流的關鍵因素。而要將減速比從20調回到原設計的30.15,等於2 台(tái)90KW功率(lǜ)的大型減速機報廢。為慎重(chóng)起見,須作出52r/min時的物料飛行軌跡圖,與原設計轉(zhuǎn)速的飛行軌跡圖進(jìn)行比較,以從理論上證實回流為速度加快(kuài)所致。圖1 _是這台回流提升機原設計轉速與現(xiàn)實轉速的物料飛行軌跡(jì)圖(tú)(隻繪出了卸料方位角60°和70°時的軌跡線)。轉速加快後,物料在同一卸料方位角時的(de)拋高與拋遠距離都起了變化。將機頭蓋 繪上後(圖1)_發現,轉速為52r/min 的2 條軌(guǐ)跡(jì)線與機頭曲線發生交碰(pèng),而且無(wú)論原蓋或是加高蓋,撞擊頭處兩相交曲線的夾角都在27-31°,大(dà)大_了容許值。按經驗規律,導向式的機頭蓋與物料飛行軌跡(jì)線(xiàn)的夾角,應控製在14-18°,超(chāo)出範圍_會影響物料的順利滑行,受(shòu)到猛烈撞擊的物料(liào)會在反彈力作用下衝向下(xià)行道。這_是理論上回流(liú)的證據。在現場,對拆下的原機頭蓋和(hé)後加高的蓋子進行(háng)檢查,看(kàn)到在距法蘭麵以上100-200mm的(de)內壁上,有(yǒu)被糧食(shí)強烈(liè)衝擊的磨痕,這與飛行軌跡圖上顯示的_一致。為解決回流問題,速(sù)度_調回到原設計值。考(kǎo)慮到重新訂購減速機的(de)財力問題,經與減速機廠家協商,新做一對高速齒輪(軸)拿到現場進行(háng)拆裝,換上了新速比i=31.5。轉速調整後,下行(háng)道回料(liào)問題完滿解(jiě)決。可是速度下降後,這兩台(tái)機又出現了嚴重的上(shàng)行道回(huí)料。製造廠家試著把加高到1217的機頭降回到1127,但無效果,再降至接近原設計高度1000,仍不起作用。上行道回料情況不多見,回料原因須綜合分析。為此,對這兩台設備的有(yǒu)關生產(chǎn)圖紙及實(shí)物,逐一進行審查。發現衝壓鬥子與原設計圖紙出入較大,前角明顯差了12°,橫剖麵上(shàng)的4個圓角受拉製變形使半徑變小而且(qiě)外凸。(該鬥子的基本形狀與尺寸變化(huà)不(bú)大,所以在下行道回料分析中,不是主(zhǔ)要因素)。這樣變形的鬥子,造成了物料裝載過量,使開始卸料的時間提前,且拋離速度受(shòu)到(dào)阻礙,物料飛(fēi)不過回轉中心,於是撣到上行機筒。根治這種由鬥子引起的回流(liú),_是重新做鬥(dòu)。而重新做鬥、投資(zī)太大(dà),於是想出1個方案,以非常規的(de)辦法(fǎ)在機(jī)頭上行道一側,內加置(zhì)一塊導向板(圖2),該板可采用加盤直線板(bǎn)或者半徑r3100的(de)弧(hú)板(圖中虛線示)。 當加焊了直線型導向板的機(jī)頭蓋,被再度(dù)吊上塔(tǎ)架安裝好(hǎo),上糧後,上行(háng)道的“大回流”立刻變成了有時有零(líng)星回流(liú)(發生在一秤(chèng)放料(liào)衝擊料鬥(dòu)至滿載時)。這個結果花錢少,又(yòu)解決了問題,買賣(mài)雙方皆大歡喜。上述這種采取補救措施解決回流的情況,隻是個特例。一般(bān)地講,因料鬥不對引起回流(liú)的,_更(gèng)換料鬥。由於(yú)三要素是在設計階段_已經配置(zhì)好的,因此若要給1台確定了速度和機頭的提升機(jī)去後配料鬥,_須格外(wài)謹慎(shèn)。近兩(liǎng)年(nián),因配鬥子不合原(yuán)三要素要求而產生回流,又重新換鬥造成經濟損失的例子,已不鮮見,有(yǒu)的教訓(xùn)極為深刻(kè)。但是,在鬥子的配置設計上,卻犯了(le)大忌,造出來的鬥(dòu)子與原設計方案的鬥子,看上(shàng)去好似一樣,其實基(jī)本參數大相徑(jìng)庭。要解決回流,非換鬥不可,新鬥(dòu)換上後,效果之好在意料之中,回流被(bèi)成功地遏製。本文以實例闡明鬥式提升機的回流與(yǔ)速度、鬥形、頭形的因果(guǒ)關係(xì),希望能給今後的設計工作以啟示。科學的東西容不得含糊,讓www.17c把(bǎ)握好三要素,降低回流的機率,使鬥式提升機在糧食流通工程中_地(dì)發揮效益。

冀公網安備13098102000549號